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案例分享丨专机刀具高效加工案例:从困境到突破

SNSTC 2025-08-20

在某机械加工车间,一批关键零部件的钻孔加工因刀具频繁磨损堵铝闷刀陷入困境,生产效率大幅下降,生产成本却直线上升。这究竟该如何破局?

一、问题发生 警报拉响
客户反馈专机刀具在加工过程中频繁出现堵铝闷刀的情况,严重影响生产效率与产品质量。
加工参数:转速范围 S1300 - S2100,进给量范围 F600 - F100。

1.工况复杂,影响因素众多
①上机跳动大:专机刀具与刀杆通过螺丝锁紧,导致刀具上机跳动超出正常范围(正常为 0.02 - 0.05)影响加工精度,加剧刀具磨损,也是造成堵铝闷刀的潜在原因之一。

②产品毛坯余量大:产品口部毛坯尺寸余量较大.
较大的毛坯余量增加了刀具的切削负担,容易引发刀具堵塞和闷刀现象。

③新老专机设备差异:不同设备会使同一刀具的使用效果出现差异。
各设备在精度、稳定性等方面存在不同,这对刀具的适应性提出了挑战,增加了加工过程的不确定性。

④内冷压力不足:客户对专机内冷压力要求为 30 公斤,但实际使用中仅能达到 18 公斤左右。
内冷压力不足无法有效冷却刀具和排出切屑,导致刀具温度过高,切屑粘连,进而引发堵铝闷刀问题。

二、改善前的加工状况
刀具改善前,加工产品时存在严重的不断屑问题。
1.大量铝屑堆积,不仅堵塞刀具,造成闷刀现象,还影响加工的连续性。
2.加工完成后,需要现场操作工手动清理铝屑,增加了人工成本,降低了生产效率,同时也难以保证产品质量的一致性。
 
三、改善行动开启
我司外部:第一时间安排现场驻场了解加工情况,实时反馈记录;
我司内部:快速建立专项难点攻克技术小队,分析影响因素,确立问题点;
确认改善方案,用名古屋品牌激光机,快速优化刀具刃部形状;
完成试切验证,有效解决了不断屑的问题,最终解决了客户长期未解决的难题。

四、改善后的效果对比 
1.断屑效果显著提升:优化刀具刃部形状后,加工时切屑能够顺利折断并排出,不再出现堵塞的情况。从改善后的加工断屑效果照片可以明显看出,切屑呈细碎状,有效避免了铝屑堆积,保证了加工过程的顺畅进行。
2.满足客户使用需求:经过两三个月的现场及时跟踪反馈,改善后的刀具完全能满足客户的使用寿命要求。客户对我司刀具的性能表示极大的认可,为后续的合作奠定了良好基础。
  
在本次案例中,我们看到了诸多因素影响下刀具加工问题的复杂性,以及针对性改善措施的有效性。在面对类似问题时,深入分析问题根源才能制定出切实可行的解决方案。同时,技术团队的不断探索和试验也是解决问题的关键,通过对刀具结构的优化,能够显著提升刀具性能,满足生产需求。
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